高壓斷路器在不同電壓等級(jí)的變電站內(nèi)都是重要的開關(guān)設(shè)備,可以根據(jù)調(diào)度運(yùn)行方式進(jìn)行線路及電氣設(shè)備的靈活投切,也可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將電網(wǎng)故障快速切除,高壓斷路器的非正常分合會(huì)導(dǎo)致國(guó)民經(jīng)濟(jì)的巨大損失,電力系統(tǒng)的電能輸送、穩(wěn)定運(yùn)行等直接受高壓斷路器是否可靠運(yùn)行的影響。
目前,500kV及以上電壓等級(jí)的高壓斷路器主要是液壓彈簧機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)載體和儲(chǔ)能組件分別為液壓油和碟形彈簧。液壓彈簧機(jī)構(gòu)具有占地面積小、動(dòng)作特性平穩(wěn)、儲(chǔ)存能量大等特點(diǎn),但是該機(jī)構(gòu)時(shí)常發(fā)生滲漏油,內(nèi)滲和外滲是該機(jī)構(gòu)滲漏油的兩種方式。
針對(duì)一起500kV液壓彈簧機(jī)構(gòu)斷路器油壓低導(dǎo)致斷路器分合閘閉鎖的故障,首先,簡(jiǎn)述故障發(fā)生時(shí)5052斷路器異常信號(hào)概況;然后,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)異常情況進(jìn)行分析,初步判定為機(jī)構(gòu)內(nèi)部故障導(dǎo)致油壓降低,隨后通過解體分析發(fā)現(xiàn),在一級(jí)閥的閥口存在金屬異物,此金屬異物引起5052斷路器C相機(jī)構(gòu)不建壓;最后,對(duì)金屬異物進(jìn)行化學(xué)成分分析,并對(duì)比機(jī)構(gòu)內(nèi)零部件金屬材料,得出此金屬異物來源于因螺母螺紋與一級(jí)閥閥座螺紋同軸度匹配不良而在緊固時(shí)產(chǎn)生的毛刺,并總結(jié)常見液壓彈簧機(jī)構(gòu)故障及處理方法,為現(xiàn)場(chǎng)故障處理提供參考。
2020年7月21日21:17,某特高壓變電站5052斷路器合閘送電后,后臺(tái)監(jiān)控機(jī)于21:17:8發(fā)出“油泵啟動(dòng)”,21:17:9發(fā)出“重合閘O-C-O閉鎖”,21:17:51發(fā)出“合閘閉鎖”,21:18:27發(fā)出“分、合閘閉鎖”,21:20:8發(fā)出“油泵打壓超時(shí),未儲(chǔ)能”等信號(hào)。21:25,檢修人員到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)并檢查分析。
2.1 現(xiàn)場(chǎng)檢查
5052斷路器是一臺(tái)額定電壓為550kV的ZF27—550型復(fù)合式組合電器(hybrid gas insulated switchgear, HGIS),2019年6月12日出廠,2019年11月27日投運(yùn)使用,采用液壓彈簧機(jī)構(gòu),分相操作。5052斷路器參數(shù)見表1。
表1 5052斷路器參數(shù)
首先檢查5052斷路器C相機(jī)構(gòu)油路外觀部分,未發(fā)現(xiàn)液壓油滲漏跡象;檢查5052斷路器C相機(jī)構(gòu)儲(chǔ)能,斷路器儲(chǔ)能模塊運(yùn)行正常,但壓力不能保持,斷開油泵打壓電源后油壓迅速下降,儲(chǔ)能過程中聽見機(jī)構(gòu)內(nèi)部存在內(nèi)滲聲音,初步懷疑為機(jī)構(gòu)內(nèi)部故障。
2.2 內(nèi)部故障位置初步分析
5052斷路器是國(guó)內(nèi)某廠家生產(chǎn)的CYTA—13II型彈簧液壓機(jī)構(gòu),該液壓機(jī)構(gòu)投運(yùn)前分閘狀態(tài)正常,合閘狀態(tài)下出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。根據(jù)液壓機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)原理進(jìn)行如下分析:儲(chǔ)能模塊、泄壓模塊、油泵單元模塊均為分合閘共用模塊,由于只在合閘狀態(tài)下滲漏,可首先排除以上元件滲漏可能,僅與合閘狀態(tài)滲漏相關(guān)的元件為控制模塊,因此初步判斷為控制模塊密封不嚴(yán)導(dǎo)致的滲漏。
2.3 解體分析
為確定造成5052斷路器C相液壓彈簧機(jī)構(gòu)油壓低分合閘閉鎖故障的原因,檢修人員和設(shè)備廠家相關(guān)技術(shù)專家對(duì)該機(jī)構(gòu)進(jìn)行拆卸解體,并進(jìn)行分析和討論。具體解體步驟如下:
1)將油箱蓋打開,電機(jī)通電,觀察油箱中液壓油滲漏點(diǎn),確認(rèn)為控制閥位置滲漏,滲漏位置如圖1所示。
圖1 滲漏位置
2)對(duì)控制閥裝配中可能異常的元件一級(jí)閥,用合格的一級(jí)閥調(diào)換,進(jìn)行建壓試驗(yàn)驗(yàn)證。更換主分一級(jí)閥后,可正常建立油壓,保壓30min無滲漏,建壓試驗(yàn)如圖2所示。
圖2 建壓試驗(yàn)
3)解體檢查主分一級(jí)閥,發(fā)現(xiàn)在閥口位置有一個(gè)長(zhǎng)度16mm、寬度0.1mm左右的絲狀金屬異物如圖3所示,該金屬異物是導(dǎo)致內(nèi)漏的原因。
圖3 金屬異物
對(duì)金屬異物采樣并進(jìn)行化學(xué)成分分析,得出金屬異物的主要化學(xué)成分為Fe、Ni、Zn、Cr,為合金鋼類。金屬異物樣本如圖4所示,其元素分析見表2。
圖4 金屬異物樣本
表2 金屬異物元素分析(單位: %)
液壓機(jī)構(gòu)零部件使用的金屬材料分別有:45號(hào)鋼、QAL10—3—1.5R鋁青銅、7A04鋁棒、06Cr19Ni10不銹鋼板、35CrMo圓鋼、ZL101A鑄鋁硅合金、20號(hào)冷拉六角鋼、20Cr13圓鋼、GCr15圓鋼、Q195鋼板、06Cr19Ni10六角鋼、碳素彈簧鋼絲、HPb59—1鉛黃銅、40Cr圓鋼、35號(hào)鋼等。
1)金屬異物為鋼鐵類材料,液壓元件為滲鋅、鍍鋅表面處理工藝,化學(xué)成分測(cè)試時(shí)會(huì)引入C、O、Zn元素,不對(duì)C、O、Zn元素做進(jìn)一步分析。
2)一級(jí)閥結(jié)構(gòu)如圖5所示。一級(jí)閥閥座等液壓元件均采用合金鋼材,化學(xué)成分中含F(xiàn)e、Ni、Cr,與金屬異物成分相近,分析一級(jí)閥可能產(chǎn)生異物的位置有兩處,一是裝配時(shí)可能會(huì)擠出金屬異物(見圖5中位置1),二是螺紋緊固時(shí)可能會(huì)擠出金屬異物(見圖5中位置2)。
圖5 一級(jí)閥結(jié)構(gòu)
對(duì)圖5中兩個(gè)位置進(jìn)行排查,位置1未發(fā)現(xiàn)異常,位置2發(fā)現(xiàn)一級(jí)閥閥座上螺紋孔一側(cè)明顯磨損發(fā)亮,由此得出金屬異物是由于螺母螺紋與一級(jí)閥閥座螺紋同軸度匹配不良,在緊固時(shí)擠出了毛刺。
4.1 本次故障處理方法
根據(jù)液壓機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)原理、建壓試驗(yàn)、解體分析情況,得出螺母在擰入一級(jí)閥閥座過程中產(chǎn)生了毛刺的結(jié)論,該毛刺在液壓機(jī)構(gòu)操作時(shí)隨液壓油運(yùn)動(dòng)到閥口位置,導(dǎo)致主分閘一級(jí)閥閥口密封不嚴(yán),合閘后,5052斷路器C相液壓機(jī)構(gòu)發(fā)生內(nèi)部泄漏。
檢修人員在設(shè)備廠家的配合下用經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的控制閥替換損壞的控制閥,并進(jìn)行特性試驗(yàn)和密封試驗(yàn),試驗(yàn)均合格,7月24日完成送電。
4.2 常見故障原因及處理方法
日常檢修及處理工作中總結(jié)了液壓彈簧機(jī)構(gòu)常見的故障現(xiàn)象,分析可能原因并提出了相應(yīng)故障處理方法見表3。
表3 液壓彈簧機(jī)構(gòu)常見故障及處理方法
針對(duì)一起液壓彈簧機(jī)構(gòu)斷路器油壓低分合閘閉鎖故障,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、解體分析及金屬異物來源分析,認(rèn)定機(jī)構(gòu)螺母螺紋與一級(jí)閥閥座螺紋同軸度匹配不良,導(dǎo)致緊固時(shí)產(chǎn)生金屬異物,操作時(shí)隨液壓油運(yùn)動(dòng)到閥口位置,引發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)部泄漏異常。據(jù)此,建議制造廠家切實(shí)加強(qiáng)螺母、一級(jí)閥座的制造工藝,運(yùn)行人員加強(qiáng)同型號(hào)設(shè)備的巡檢,結(jié)合停電計(jì)劃抽檢同類型設(shè)備,保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
本文編自2022年第9期《電氣技術(shù)》,論文標(biāo)題為“一起500kV液壓彈簧機(jī)構(gòu)斷路器油壓低分合閘閉鎖故障原因分析”,作者為梁旭日、麻震爍 等。