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  • 頭條一起燃機(jī)勵(lì)磁電壓異常的原因分析及預(yù)防建議
    2022-09-15 作者:紀(jì)虎軍、趙俊杰、李強(qiáng)  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語某燃機(jī)電廠6號(hào)機(jī)組在整套起動(dòng)勵(lì)磁系統(tǒng)試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁電壓波形異常。深能智慧能源科技有限公司、西安熱工研究院有限公司的研究人員紀(jì)虎軍、趙俊杰、李強(qiáng),在2022年第7期《電氣技術(shù)》上撰文,結(jié)合該試驗(yàn)二次回路和滅磁原理對(duì)波形異常原因進(jìn)行分析,組織人員進(jìn)行檢查處理,并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。最后,結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)提出避免此類事件發(fā)生的幾點(diǎn)建議。

    勵(lì)磁系統(tǒng)作為大型發(fā)電機(jī)組的重要組成部分,它在機(jī)組并列后維持發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓在給定水平并控制機(jī)組無功功率的合理分配,不僅對(duì)提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性有重要作用,還在燃機(jī)拖動(dòng)起動(dòng)階段發(fā)揮重要作用。在機(jī)組的整套起動(dòng)過程中,需根據(jù)相關(guān)規(guī)程對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。

    本文通過分析一起整套起動(dòng)過程中滅磁試驗(yàn)波形異常事件發(fā)生的原因,提供一些處理勵(lì)磁系統(tǒng)故障的基本思路,并針對(duì)性地提出一些建議。

    1 勵(lì)磁電壓波形異常現(xiàn)象

    根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程,機(jī)組整套起動(dòng)過程中需在發(fā)電機(jī)空載條件下進(jìn)行滅磁試驗(yàn)。滅磁試驗(yàn)分為正常逆變滅磁、跳滅磁開關(guān)滅磁、遠(yuǎn)方滅磁、保護(hù)動(dòng)作跳滅磁開關(guān)4種方式進(jìn)行。通過滅磁試驗(yàn)來檢查跳滅磁開關(guān)是否正常、測(cè)定滅磁時(shí)間常數(shù),同時(shí)對(duì)滅磁過程進(jìn)行錄波以檢驗(yàn)滅磁過程中觸發(fā)角的變化和跨接器投入情況等。近年來滅磁失敗引起故障范圍擴(kuò)大的事故時(shí)有發(fā)生。

    某燃機(jī)電廠6號(hào)機(jī)組采用進(jìn)口勵(lì)磁系統(tǒng)。整套起動(dòng)期間,首次跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)完畢后發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁電壓波形異常。試驗(yàn)波形如圖1所示,作為對(duì)比,圖1中也給出了同項(xiàng)目5號(hào)機(jī)組相同試驗(yàn)項(xiàng)目的波形。

    圖1 跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)波形1

    根據(jù)該型勵(lì)磁系統(tǒng)原理,在接收到外部保護(hù)跳閘信號(hào)時(shí),勵(lì)磁調(diào)節(jié)器瞬時(shí)封脈沖,同時(shí)跨接器動(dòng)作,向轉(zhuǎn)子回路中投入滅磁電阻。磁場能量由轉(zhuǎn)子繞組和滅磁電阻構(gòu)成的回路消耗。

    由圖1波形可以看到,6號(hào)機(jī)組滅磁開關(guān)跳開后,勵(lì)磁電壓瞬時(shí)反向,最大反向電壓為◆116.3V,與5號(hào)機(jī)組相同試驗(yàn)時(shí)正確的波形基本相同,但在160ms后即保持◆80V左右,直至340ms后迅速歸零。

    為排除試驗(yàn)接線問題導(dǎo)致的波形異常,緊固試驗(yàn)接線,并對(duì)廠家內(nèi)部接線進(jìn)行緊固檢查。起勵(lì)后再次進(jìn)行跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn),錄取波形,試驗(yàn)儀器錄到的跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)波形如圖2所示。

    圖2 跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)波形2

    由圖2看出,勵(lì)磁電壓波形依然出現(xiàn)同樣的異?,F(xiàn)象,且勵(lì)磁電流正常衰減,需進(jìn)一步分析波形異常原因。

    2 原因分析及處理

    針對(duì)兩次試驗(yàn)波形異常的形成原因,勵(lì)磁廠家回復(fù)從波形來看勵(lì)磁電流平穩(wěn)下降,說明滅磁回路投入,保護(hù)跳閘之后勵(lì)磁電壓會(huì)有短暫的采樣失真問題。但錄波儀器的勵(lì)磁電壓采樣回路是接在端子排上,而端子排由廠家配線引自開關(guān)柜銅排。同樣類型的5號(hào)機(jī)組并沒有出現(xiàn)此問題。廠家此回復(fù)并不能解釋勵(lì)磁電壓波形畸變的原因。

    經(jīng)分析后,試驗(yàn)人員認(rèn)為可能原因如下:①錄波儀器參數(shù)設(shè)置問題;②錄波儀器通道問題或錄波儀器內(nèi)部虛接;③滅磁回路中電阻元件或跨接器連接存在問題;④滅磁開關(guān)滅弧柵位置錯(cuò)位或開關(guān)接觸面斷開不及時(shí)。

    為進(jìn)一步查明波形異常原因,分別在兩個(gè)通道下通過逆變方式滅磁。錄波儀器使用的錄波模板不變,同時(shí)設(shè)置勵(lì)磁調(diào)節(jié)器對(duì)此次滅磁試驗(yàn)進(jìn)行錄波。試驗(yàn)儀器錄取的波形如圖3所示。

    圖3 雙通道逆變滅磁波形

    由圖3可看出,勵(lì)磁電壓、勵(lì)磁電流均正常衰減。A通道逆變滅磁時(shí)反向勵(lì)磁電壓最大-818.0V,B通道逆變滅磁時(shí)反向勵(lì)磁電壓最大-818.6V。勵(lì)磁調(diào)節(jié)器與錄波儀器所錄波形基本一致,說明勵(lì)磁電壓試驗(yàn)采樣回路無誤,錄波儀器通道設(shè)置正確。

    所以造成勵(lì)磁電壓波形異常的原因可能存在于跳滅磁開關(guān)滅磁方式的耗能回路中。對(duì)滅磁電阻及跨接器進(jìn)行檢查,并與設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)。滅磁電阻測(cè)量阻值基本正確無誤,與設(shè)計(jì)一致;跨接器開關(guān)模塊接線方式正確,與設(shè)計(jì)一致;對(duì)滅磁開關(guān)本體及滅弧柵進(jìn)行解體檢查,均無異常。

    再次組織人員協(xié)助廠家對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)內(nèi)部接線進(jìn)行排查,同時(shí)檢查勵(lì)磁調(diào)節(jié)器各項(xiàng)設(shè)置,發(fā)現(xiàn)盤柜內(nèi)勵(lì)磁電壓采樣接線位置錯(cuò)位,勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁電壓采樣線陽極接錯(cuò)位置,如圖4所示。

    圖4 勵(lì)磁電壓采樣位置

    如圖4所示,勵(lì)磁電壓陽極采樣點(diǎn)本應(yīng)接在滅磁開關(guān)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè),實(shí)際接在了整流橋側(cè)。因兩臺(tái)機(jī)組為鏡面布置,轉(zhuǎn)子進(jìn)線位置在完全相反的兩個(gè)方向,廠家安裝人員在安裝時(shí)未注意兩套勵(lì)磁系統(tǒng)的區(qū)別,導(dǎo)致6號(hào)機(jī)組勵(lì)磁電壓采樣位置接錯(cuò)。

    經(jīng)過與廠家技術(shù)人員商討更換采樣點(diǎn)位置方法,制定處理方案及安全措施。現(xiàn)場確認(rèn)位置后,對(duì)勵(lì)磁電壓采樣線接線位置進(jìn)行更改。

    3 效果驗(yàn)證

    處理完畢后連接好錄波儀器,在滅磁開關(guān)前后各設(shè)置一個(gè)勵(lì)磁電壓采樣點(diǎn)。通過對(duì)比兩個(gè)采樣點(diǎn)采樣的勵(lì)磁電壓波形,驗(yàn)證勵(lì)磁電壓波形畸變是否由采樣位置錯(cuò)誤引起。

    再次起動(dòng)6號(hào)機(jī)組,分別在勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的A、B通道下進(jìn)行跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn),錄取試驗(yàn)波形如圖5所示,其中曲線1、4為整流橋側(cè)電壓;曲線3、6為滅磁開關(guān)轉(zhuǎn)子側(cè)電壓;曲線2、5為勵(lì)磁電流。

    圖5 跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)波形3

    由圖5波形可見,轉(zhuǎn)子側(cè)勵(lì)磁電壓(曲線3、6)正常平穩(wěn)變化,整流橋側(cè)勵(lì)磁電壓(曲線1、4)與之前異常波形一致。檢查勵(lì)磁系統(tǒng)錄取的波形,與錄波儀器錄取的轉(zhuǎn)子側(cè)勵(lì)磁電壓(曲線3、6)波形一致。下面結(jié)合圖5及相關(guān)文獻(xiàn),詳細(xì)分析滅磁動(dòng)作過程。

    封脈沖后,磁場斷路器分閘之前,因轉(zhuǎn)子電流不能突變,所以最后導(dǎo)通的兩個(gè)晶閘管將始終保持導(dǎo)通狀態(tài),直到晶閘管中流過的電流低于維持電流而自行關(guān)斷。滅磁開關(guān)斷開前,轉(zhuǎn)子電壓和轉(zhuǎn)子電流根據(jù)滅磁電阻和轉(zhuǎn)子繞組組成的回路特性衰減。

    滅磁開關(guān)斷開后,整流橋側(cè)電壓根據(jù)整流橋側(cè)的回路特性衰減。此時(shí)整流橋側(cè)測(cè)得的電壓等于滅磁開關(guān)處的弧壓與滅磁電阻上電壓的疊加,是一個(gè)暫態(tài)綜合疊加的過程。直至完全熄弧,滅磁開關(guān)整流橋側(cè)電壓消失。再經(jīng)過一定延時(shí)后,整流橋交流側(cè)開關(guān)斷開。

    此試驗(yàn)驗(yàn)證了本次整套起動(dòng)過程中勵(lì)磁電壓波形異常確實(shí)是由勵(lì)磁電壓采樣位置錯(cuò)誤引起,而非勵(lì)磁系統(tǒng)其他故障。驗(yàn)證完畢后拆除試驗(yàn)接線,復(fù)歸勵(lì)磁系統(tǒng)信號(hào),繼續(xù)進(jìn)行整套起動(dòng)。

    4 結(jié)論

    跳滅磁開關(guān)滅磁試驗(yàn)是故障停機(jī)時(shí)保障機(jī)組安全的最后一道防線,其可靠性至關(guān)重要。當(dāng)機(jī)組內(nèi)外部故障時(shí),保護(hù)動(dòng)作后需要?jiǎng)?lì)磁系統(tǒng)能迅速斷開發(fā)電機(jī)勵(lì)磁回路,并將轉(zhuǎn)子繞組中的能量迅速消耗掉,避免事故擴(kuò)大。本文在整套起動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁電壓波形異常,立刻進(jìn)行異常原因分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理了勵(lì)磁電壓采樣畸變異常問題,保證了機(jī)組的正常帶負(fù)荷試運(yùn)。

    造成本次滅磁異常的主要原因是廠家在生產(chǎn)時(shí)未嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行出廠檢查導(dǎo)致,也反映出了在整個(gè)勵(lì)磁系統(tǒng)調(diào)試過程中存在的各方把關(guān)不嚴(yán)的問題。

    為杜絕此類事故,總結(jié)以下建議:①廠家在入場檢查時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙與實(shí)物差別,及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的問題,特別是通性問題;②單體調(diào)試單位應(yīng)完善靜態(tài)調(diào)試方案,在靜態(tài)試驗(yàn)時(shí)與廠家密切配合,認(rèn)真檢查各回路;③系統(tǒng)調(diào)試人員應(yīng)完善整套起動(dòng)方案,把好最后一道關(guān)卡,在試驗(yàn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查波形及各項(xiàng)參數(shù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,有疑問必須處理后才能繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn);④勵(lì)磁系統(tǒng)試驗(yàn)時(shí),現(xiàn)場試驗(yàn)人員應(yīng)熟悉勵(lì)磁系統(tǒng)原理及各方式下系統(tǒng)參數(shù)特點(diǎn),及時(shí)處理試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的各項(xiàng)異常。參建各方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)措施避免機(jī)組帶缺陷并網(wǎng)。

    本文編自2022年第7期《電氣技術(shù)》,論文標(biāo)題為“一起燃機(jī)勵(lì)磁電壓異常原因分析及預(yù)防建議”,作者為紀(jì)虎軍、趙俊杰 等。