CT20型彈簧機(jī)構(gòu)具有可靠性高、機(jī)械壽命長(zhǎng)、出力穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),目前在252kV及以下高壓斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)中被廣泛運(yùn)用。然而,隨著斷路器運(yùn)行年限的增加,操作機(jī)構(gòu)內(nèi)部卡澀、油脂凝固、彈簧疲勞、連桿傳動(dòng)軸斷裂等情況頻繁出現(xiàn),引發(fā)斷路器拒分拒合故障,給電網(wǎng)帶來(lái)重大的安全隱患。
本文針對(duì)一起典型的配CT20型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的斷路器拒分故障案例,結(jié)合該型機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),詳細(xì)地分析了故障發(fā)生的原因,并針對(duì)CT20型彈簧機(jī)構(gòu)斷路器的后續(xù)運(yùn)維檢修提出合理化建議。
2018年5月17日,當(dāng)XX變電站XX斷路器進(jìn)行分閘操作時(shí)出現(xiàn)A相拒分,后臺(tái)報(bào)送“非全相保護(hù)動(dòng)作,兩副分閘控制回路斷線(xiàn),儲(chǔ)能電機(jī)超時(shí),保護(hù)裝置告警”等信號(hào)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)B、C相斷路器已分閘,A相斷路器處于合閘不到位的狀態(tài)(如圖1所示)。打開(kāi)A相斷路器操作機(jī)構(gòu)箱,發(fā)現(xiàn)A相斷路器兩套疊裝布置的分閘線(xiàn)圈均已燒毀,分閘電磁鐵頂桿燒蝕卡住(如圖2所示),分閘彈簧仍處于壓縮儲(chǔ)能狀態(tài)。
圖1 A相斷路器機(jī)構(gòu)拒分后的位置圖
檢修人員在更換新的分閘線(xiàn)圈后,進(jìn)行斷路器手動(dòng)分合試驗(yàn),A相斷路器再次出現(xiàn)合閘不到位現(xiàn)象(后臺(tái)指示合閘到位),電機(jī)持續(xù)空轉(zhuǎn)直至儲(chǔ)能超時(shí)。同時(shí),發(fā)現(xiàn)分閘保持摯子未到位,分閘脫扣器扣接位置異常,勾住分閘止位銷(xiāo),分閘彈簧儲(chǔ)能無(wú)法釋放以完成斷路器的分閘過(guò)程。
故障設(shè)備為L(zhǎng)W24-252型斷路器,配CT20型彈簧操作機(jī)構(gòu),2015年9月出廠(chǎng),2015年12月投運(yùn)。
圖2 A相斷路器兩套分閘線(xiàn)圈均燒毀
依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)故障現(xiàn)象,判定斷路器拒分故障是因斷路器合閘不到位引起的,需要從電氣和機(jī)械兩方面對(duì)A相斷路器進(jìn)行檢查。
2.1 電氣方面檢查
在對(duì)電氣控制回路進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn):①控制回路電壓正常,分閘控制回路導(dǎo)通正常;②輔助斷路器觸點(diǎn)導(dǎo)通正常、切換無(wú)卡澀,無(wú)接觸不良狀況;③同時(shí),分合閘線(xiàn)圈動(dòng)作電壓性能正常,分合閘線(xiàn)圈鐵心頂桿無(wú)卡澀且行程到位。因此,判斷此次故障并非電氣性能原因。
2.2 機(jī)械方面檢查
CT20彈簧機(jī)構(gòu)合閘彈簧在合閘過(guò)程中釋放的功主要用于4個(gè)方面:①帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)部件完成合閘運(yùn)動(dòng),保證合閘特性;②給分閘彈簧儲(chǔ)能,保證進(jìn)行分閘操作時(shí)所需的分閘操作功;③克服緩沖阻力所做的功;④克服運(yùn)動(dòng)過(guò)程中各種摩擦力做的功。因此,需要從機(jī)構(gòu)合閘彈簧力、分閘彈簧力、機(jī)構(gòu)內(nèi)部卡滯等方面進(jìn)行檢查。
1)機(jī)構(gòu)內(nèi)部摩擦力及卡滯情況檢查
對(duì)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行裝配工藝檢查,彈簧機(jī)構(gòu)本體與機(jī)構(gòu)箱固定螺釘及輸出拐臂緊固螺釘無(wú)松動(dòng),分合閘觸發(fā)器、摯子、拐臂、輸出軸裝配位置正常,凸輪間隙在合格范圍內(nèi)。同時(shí),棘爪軸、凸輪軸和電機(jī)齒輪潤(rùn)滑良好,無(wú)銹蝕。對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行慢分、慢合試驗(yàn),驗(yàn)證了本體內(nèi)部不存在嚴(yán)重卡澀。
2)分合閘彈簧輸出力檢查
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)分合閘彈簧壓縮量及分合閘速度進(jìn)行測(cè)量,合閘彈簧壓縮量及合閘速度均低于標(biāo)準(zhǔn)值,其性能測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 分合閘彈簧性能測(cè)試結(jié)果
因操作機(jī)構(gòu)合閘彈簧壓縮量不足而引起機(jī)構(gòu)合閘輸出力不足以克服機(jī)構(gòu)內(nèi)部阻力和分閘彈簧的反向拉力,致使斷路器未能完全合閘到位,使其處于接近完成的合閘狀態(tài)。
此時(shí),因儲(chǔ)能棘輪未完全釋放運(yùn)動(dòng)到位(棘爪無(wú)法嚙合棘輪齒輪旋轉(zhuǎn)儲(chǔ)能引起電機(jī)空轉(zhuǎn)),故未能帶動(dòng)機(jī)構(gòu)大拐臂運(yùn)動(dòng)到位從而有效勾住分閘脫扣器,使分閘脫扣器扣接位置異常,勾住了分閘止位銷(xiāo)(如圖3所示),致使分閘保持摯子未復(fù)位狀態(tài)。但是斷路器內(nèi)部的行程開(kāi)關(guān)已切換到合閘狀態(tài),因此后臺(tái)保護(hù)裝置報(bào)送斷路器三相均已合閘的信號(hào)。
圖3 A相斷路器傳動(dòng)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)圖
因此,斷路器機(jī)構(gòu)在收到分閘指令后,分閘電磁鐵頂桿無(wú)法敲擊到分閘保持摯子釋放分閘脫扣器,致使分閘彈簧未釋放,機(jī)構(gòu)未能分閘,導(dǎo)致分閘線(xiàn)圈長(zhǎng)期帶電而燒毀。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合閘彈簧壓縮量進(jìn)行調(diào)整,在將合閘彈簧壓縮量增加到32mm后,對(duì)斷路器進(jìn)行多次分合試驗(yàn),斷路器分合均正常,且斷路器分合閘速度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。目前斷路器已恢復(fù)正常運(yùn)行。