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  • 頭條車載發(fā)電系統(tǒng)對PLC燃燒器的抗干擾問題和解決方法
    2020-11-25 作者:李剛  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語本文介紹并分析了熱再生機(jī)組及瀝青攪拌機(jī)組的車載發(fā)電系統(tǒng)對PLC燃燒器抗干擾問題,并提出了解決方案及具體實(shí)例措施。

    該課題研究的瀝青路面熱再生重鋪機(jī)組,是目前國際上最先進(jìn)的瀝青路面就地再生設(shè)備,由2臺路面加熱機(jī)、1臺加熱銑刨機(jī)、1臺加熱復(fù)拌機(jī)以及攤鋪機(jī)和壓路機(jī)構(gòu)成,用于瀝青路面大面積翻修作業(yè)。該機(jī)核心部分主要由耙松、銑削、拌合、攤鋪、整平等綜合性機(jī)電液一體化裝置集成構(gòu)成。

    整機(jī)行走系統(tǒng)為全液壓驅(qū)動(dòng)型,可超低速行駛,無級變速,前橋轉(zhuǎn)向,雙速后橋驅(qū)動(dòng),特制耐高溫實(shí)心輪胎以適應(yīng)高溫路面;控制系統(tǒng)采用微電子控制技術(shù)、電子傳感技術(shù)、自動(dòng)監(jiān)測、數(shù)據(jù)顯示、聲光電報(bào)警,自動(dòng)控制整機(jī)工作的全部過程。

    瀝青路面復(fù)拌再生機(jī)組的應(yīng)用不僅將大幅提高公路維修施工的作業(yè)效率、縮短作業(yè)時(shí)間、提高路面質(zhì)量,也將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

    筆者為某路橋設(shè)備公司的熱再生機(jī)和復(fù)拌機(jī)配套產(chǎn)品,開發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的PLC燃燒器,是瀝青路面熱再生重鋪機(jī)組較關(guān)鍵的設(shè)備。其自動(dòng)化控制系統(tǒng)采用了先進(jìn)的PLC燃燒器,燃燒器的火焰形狀、額度溫度、節(jié)流回流閥與溫度PID比例調(diào)節(jié)等,均適應(yīng)了機(jī)組嚴(yán)格的配套工藝需求。

    問題的提出

    筆者接受了為熱再生機(jī)和復(fù)拌機(jī)開發(fā)設(shè)計(jì)PLC燃燒機(jī)控制系統(tǒng)的委托,鼓風(fēng)機(jī)采用羅茨風(fēng)機(jī),由主發(fā)電系統(tǒng)帶起運(yùn)行;由車載系統(tǒng)的發(fā)電系統(tǒng)輸出功率3KVA、額定電流5A,為配套的PLC、供油油泵和回油節(jié)流閥一體電機(jī)供電。

    初始配套在現(xiàn)場調(diào)試時(shí),燃燒器啟動(dòng)吹掃后,電眼自動(dòng)觀測不到燃燒器起火時(shí)報(bào)警,點(diǎn)火則失敗。

    點(diǎn)火失敗原因分析

    較為頻繁的點(diǎn)火失敗已嚴(yán)重影響了熱再生機(jī)和復(fù)拌機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)場調(diào)試必須馬上解決!通過分析和測試,PLC模塊沒有問題;PLC控制程序正常;電眼也正常。

    最后發(fā)現(xiàn),車載發(fā)電系統(tǒng),其輸出功率3KVA,額定電流5..0A,由于沒有穩(wěn)壓和穩(wěn)流裝置,在燃燒器吹掃后,且開始啟動(dòng)回流節(jié)流閥和油泵的一體電機(jī),并開始供油時(shí),啟動(dòng)電流達(dá)到5.5A,,急劇失壓,導(dǎo)致車載發(fā)電系統(tǒng)不穩(wěn)定,供油中斷,電眼實(shí)時(shí)監(jiān)測不到燃燒器起火時(shí)報(bào)警,點(diǎn)火則失敗,至此使PLC燃燒器控制系統(tǒng)的不穩(wěn)定。

    抗干擾措施

    1 在車載發(fā)電系統(tǒng)中,加一個(gè)穩(wěn)壓電源,從而保證車載發(fā)電具有優(yōu)質(zhì)電源。

    一般地說,車載發(fā)電系統(tǒng),發(fā)電效果肯定比市電差一些,在發(fā)電機(jī)輸出端加上穩(wěn)壓電源,可以保證有一個(gè)良好的電源輸出。

    2 在保證良好電源輸出情況下,改變油泵和回油節(jié)流閥得一體電機(jī)的接觸器與PLC連接方式。

    3 為簡便計(jì),改進(jìn)前/后的PLC控制系統(tǒng)見圖1所示。

    車載發(fā)電系統(tǒng)對PLC燃燒器的抗干擾問題和解決方法

    圖1 改進(jìn)前后PLC控制系統(tǒng)框圖

    現(xiàn)場改動(dòng)后,當(dāng)場調(diào)試試驗(yàn),經(jīng)過甲方代表現(xiàn)場確認(rèn),每臺機(jī)器間斷地點(diǎn)火十次,從吹掃、點(diǎn)火、后吹掃、關(guān)閉等全部燃燒程序等10次均一次性成功。以后按照此次改進(jìn)后的硬件配線,全部實(shí)現(xiàn)了開發(fā)設(shè)計(jì)要求。

    (編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“車載發(fā)電系統(tǒng)PLC燃燒器抗干擾措施實(shí)例”,作者為李剛。)