福堂水電站位于阿壩州汶川縣玉龍至福堂壩溝口的岷江干流上,采用低閘引水式開發(fā),主要任務為發(fā)電。電站裝機為4臺,單機容量為90MW,總裝機容量為360MW,保證出力為133.4MW,年發(fā)電量為22.7億kW?h,年利用小時數(shù)為6305h。電站于2004年投產(chǎn)發(fā)電,于2013年進行全站二次系統(tǒng)改造。
電站二次系統(tǒng)改造前機組過速保護采用機組轉速115%額定轉速+主配拒動為機組第一級過速保護;140%額定轉速電氣過速為第二級過速保護;150%額定轉速機械過速為第三級過速保護。115%額定轉速+主配拒動第一級過速保護由于其主配位置接點動作不可靠,在機組正常的甩負荷過程中,會直接引起保護誤動作使機組緊急事故停機,從而無法確保在事故情況下機組帶廠用電源的正常供電。
福堂電站地處“5.12”汶川大地震的重災區(qū),震后電站相繼經(jīng)歷了“8.13”、“7.10”、“7.20”泥石流災害,電站送出輸電線路薄弱。在電站與系統(tǒng)解網(wǎng)后,如何利用機組、以確保站內廠用電安全是設計院重點考慮的問題。
為此,在2013年電站二次技改過程中,設計院采用了機組轉速115%額定轉速+調速器事故為機組第一級過速保護;145%額定轉速為電氣過速第二級過速保護;150%額定轉速為機械過速第三級過速保護。
2013年電站進行了站內設備的二次系統(tǒng)改造工作,監(jiān)控系統(tǒng)由南瑞集團的NC2000系統(tǒng)改造為中水科H9000系統(tǒng),調速系統(tǒng)由武漢能事達的DFWT- 100-6.3-STARS可編程微機調速器升級為MGC4004比例閥+伺服電機自復中雙微機調速器。
MGC4004調速器投運后,由于油質及其他原因,導致比例閥工作不正常,出現(xiàn)溜負荷的情況,因此電站一直采用伺服電機運行。
2013年11月6日電站運行人員在執(zhí)行正常停機流程時,上位機發(fā)3#機組由“空轉”轉“停機”令,調速器接到停機令后進行關導葉操作,導葉關閉至3.5%左右時,由于機組導葉關閉不嚴,導致導葉不能全關至零,監(jiān)控系統(tǒng)起動關蝶閥流程,機組導葉開度維持在3.5%開度27s后,使導葉突然打開(導葉開度由3.5%上升至70%,持續(xù)時間17s),機組轉速由85%上升至152%,機組轉速大于115%額定轉速接點動作,145%電氣過速保護及150%機械過速保護均動作,致使事故配壓閥動作,機組起動緊急事故停機流程,關閉蝶閥,導葉全關到位。
機組監(jiān)控系統(tǒng)記錄的導葉位移曲線和機組轉速曲線分別如圖1和圖2所示。
圖1 導葉位移曲線圖
圖2 機組轉速曲線圖
事故發(fā)生時,機組處于“空轉”轉“停機”流程,導葉未全關,調速器將導葉開度由3.5%瞬間往全開的方向開起,直至機組電氣及機械過速保護動作停機為止(監(jiān)控記錄數(shù)據(jù)為:16:37:58機組轉速115%接點動作,16:38:04機組轉速145%接點動作,16:38:05機組轉速150%接點動作)。
福堂電站為“一井雙管四機”的布置方式,根據(jù)河海大學的水力過渡過程計算成果,水輪機導葉關閉采用二段直線關閉,第一段直線關閉時間為5s,第二段直線關閉時間為10s,拐點開度為30%,全關閉時間為15s。
當4臺機同時甩全負荷時,蝸殼的最大壓力升高率◆max為17.1%,機組的最大轉速升高率◆max為42.9%,尾水管進口的最大真空度為4.4mH2O,其結果符合SDJ 173—85《水力發(fā)電廠機電設計技術規(guī)范》有關調保計算的規(guī)定( max<30%, max<45% 及GB/T 9652.1—1997《水輪機調速器與油壓裝置技術條件》。
但電站引水隧洞長度達19.33km,壓力管道主管長為357.841m,支管長為48.597m,機組在調速器失控后,由于調壓井的涌浪及機組慣性而導致機組轉速上升較快,在機組電氣過速保護動作1s后使機組機械過速保護動作。機組115%額定轉速+調速器事故第一級過速保護未動作,該情況對機組的安全運行極為不利。
事故發(fā)生后,廠家技術人員對調速器在停機過程中突然全開導葉缺陷進行排查,通過程序進行多方面模擬:停機過程中加發(fā)開機信號,或并網(wǎng)令給調速器;在停機等待時,加發(fā)開機信號,或并網(wǎng)令給調速器;在關機時,使導葉關至3%以上,不繼續(xù)關閉,此時另外在外圍調速器上觀察調速器狀況,未發(fā)現(xiàn)異常。經(jīng)分析認為,在停機過程中伺服電機處于失控狀態(tài),因此,對PLC至伺服電機回路硬件及電纜全部進行更換。
在此次事故過程中,機組轉速已達到115%額定轉速,且調速器處于失控狀態(tài),監(jiān)控系統(tǒng)未起動115%額定轉速+調速器事故第一級過速保護,導致了機組轉速達到150%額定轉速,使二、三級過速保護動作的事故。經(jīng)查監(jiān)控系統(tǒng)在機組整個過速期間未收到調速器事故信號,因此,未起動115%額定轉速+調速器事故緊急事故停機流程。
查閱調速器廠家說明書,調速器事故被定義為:導葉接力器反饋故障、電機故障、比例閥故障、比例閥中位反饋故障、殘壓和齒盤測頻同時故障。機組整個停機過程中調速器未報任何故障信號。
從以上事件看出,機組在調速器失控后,調速器往開起方向動作,不會觸發(fā)調速器事故信號,因此,采用115%額定轉速+調速器事故作為第一級過速保護不能起到應有的保護作用。另外,由于引水系統(tǒng)過長及機組慣性,機組二、三級保護整定定值過于接近,導致二級保護動作的同時起動了三級過速保護。
根據(jù)《GBT 11805—2008水輪發(fā)電機組自動化元件(裝置)及其系統(tǒng)基本技術條件》要求:過速限制系統(tǒng)應能在一級過速(一級過速觸點動作,同時調速器主配壓閥拒動,再經(jīng)延時)及二級過速時準確動作,并能根據(jù)要求調整關閉接力器時間。由于各臺機組機械特性及調速器特性不一致,導致在整定一級過速保護延時時無統(tǒng)一標準,時間整定存在一定的隨意性,可能導致機組在甩負荷過程中使一級過速保護動作。
目前對電站機組三級過速保護分別接入的現(xiàn)地控制單元(local control unit, LCU)信號有:機組一級過速保護(機組轉速測控箱115%額定轉速+調速器事故)、機組二級過速保護(機組轉速測控箱145%額定轉速)和機組三級過速保護(機械過速保護裝置150%額定轉速)。
從本次事故來看,機組一級過速保護未正確動作,機組二級保護正確動作,但由于機組慣性而導致機組二級電氣過速保護動作后1s,使機組三級機械過速保護再次動作。因此,需要對機組一、二、三級過速保護進行優(yōu)化完善。
電站調速器現(xiàn)采用伺服電機驅動主配壓閥閥芯動作,在主配壓閥閥芯處安裝主配位置開關。該開關實際定義為“主配壓閥不在偏關側”,用于在機組甩負荷時判斷主配是否有拒動的信號。
1)一級過速保護解決方案
為了避免在機組甩負荷過程中轉速由高轉速下降(電站甩90MW最高轉速為139%額定轉速)時,此時機組轉速還大于115%額定轉速(由于調速器PID調節(jié)特性和空載開度的設置,這時有可能主配壓閥不在關閉位置,從而誤判為主配壓閥拒動而導致緊急事故停機出口),將監(jiān)控系統(tǒng)中判斷轉速大于115%額定轉速接點修改為115%接點接通后保持2s[10],將調速器事故點修改為主配拒動點。
2)一級過速保護起動流程圖
圖3 一級過速保護起動流程圖
3)二級過速保護動作定值整定
鑒于電站引水系統(tǒng)的特殊性,結合機組檢修后甩負荷試驗確定機組最大轉速上升率,將機組二級過速保護定值由目前的145%額定轉速修改為技施設計值140%額定轉速,以確保機組一、二、三級過速保護動作的時效性及準確性。
在將機組一級過速保護由115%額定轉速+調速器事故流程修改為115%額定轉速延時2s+主配拒動流程后,在福堂電站4臺機組運行過程中,未出現(xiàn)正常甩負荷導致誤起動緊急事故停機流程的情況,也未出現(xiàn)機組過速后由于調速器故障不能正常起動緊急事故停機流程的情況,保證了設備可靠及安全運行。