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  • 頭條環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
    2020-09-26 作者:戴壽超  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語針對原環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)存在的問題,提出采用單片機(jī)作為控制核心,改進(jìn)、升級控制系統(tǒng),通過軟硬件設(shè)計(jì)相結(jié)合方式,合理編程,增加輸入和顯示裝置,實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制功能,提高環(huán)縫自動焊機(jī)的控制精度、焊接質(zhì)量和工作穩(wěn)定性。

    環(huán)縫自動焊機(jī)是一種能完成各種圓形、環(huán)形焊縫焊接的自動焊接設(shè)備。焊機(jī)采用人工方式上下料,在焊接過程中由步進(jìn)電機(jī)控制工件轉(zhuǎn)動,焊槍固定不動,根據(jù)不同工件的外形尺寸及焊接要求設(shè)定步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動速度,并調(diào)節(jié)焊槍的位置實(shí)現(xiàn)工件的環(huán)縫自動焊接,同時(shí)可以根據(jù)產(chǎn)品的需要實(shí)現(xiàn)多個(gè)位置的自動焊接作業(yè)。因此,步進(jìn)電機(jī)的控制技術(shù)水平直接影響到環(huán)縫自動焊接的效果和質(zhì)量。

    目前很多企業(yè)使用的環(huán)縫自動焊機(jī)控制系統(tǒng)采用數(shù)字集成電路驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),大多數(shù)情況下能夠保證環(huán)縫自動焊接的功能和焊接質(zhì)量,但也存在明顯的不足。首先,在低速轉(zhuǎn)動時(shí),速度相對不穩(wěn)定,影響焊接精度和質(zhì)量;其次,步進(jìn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)無法自動完成,需要在電源端外加專門的正反轉(zhuǎn)控制電路,操作使用不方便;最后,步進(jìn)電機(jī)的控制電路復(fù)雜,工作電源的前端需要變壓器先降壓然后經(jīng)過橋式整流,控制裝置體積大,功能少,性能相對較差,維修不便。因此,有必要對步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造設(shè)計(jì),以提高環(huán)縫自動焊機(jī)的工作穩(wěn)定性和精度。

    改進(jìn)前步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動信號是由集成芯片5G605和5G674產(chǎn)生和分配的, 控制的靈活性和準(zhǔn)確性較差,同時(shí)工作參數(shù)的設(shè)定不方便,無法顯示實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)。因此,改進(jìn)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于升級步進(jìn)電機(jī)的控制芯片,增加輸入和顯示裝置,通過合理編程,整合正反轉(zhuǎn)控制功能,采用軟硬件結(jié)合方式達(dá)到精確控制的目的。

    改進(jìn)設(shè)計(jì)先從步進(jìn)電機(jī)的工作原理出發(fā),分別進(jìn)行硬件設(shè)計(jì)與軟件設(shè)計(jì),最后總結(jié)新系統(tǒng)的控制效果。

    1步進(jìn)電機(jī)的工作原理

    擬改造的環(huán)縫自動焊機(jī)應(yīng)用的步進(jìn)電機(jī)型號為110BF004,驅(qū)動電壓為30V,電流為4A,步距角為0.75°/1.5°,圖1是步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖1 步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

    步進(jìn)電機(jī)定子上均勻分布3個(gè)勵(lì)磁繞組,6個(gè)磁極,轉(zhuǎn)子也均勻分布著80個(gè)轉(zhuǎn)子小齒,其齒距與定子磁極小齒齒距相同,當(dāng)一相磁極的小齒與轉(zhuǎn)子小齒對齊時(shí),其他相磁極小齒與轉(zhuǎn)子小齒卻有一定的錯(cuò)位。在控制電路的脈沖信號驅(qū)動下, A、B、C三相繞組按一定的時(shí)間順序輪流接通直流電壓,根據(jù)磁通總是沿磁阻最小的路徑閉合的原理,三相定子繞組每變換一次通電方式,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一個(gè)角度,也就是步距角。

    在連續(xù)不斷的脈沖信號作用下,實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)動。其轉(zhuǎn)速與驅(qū)動脈動信號頻率成正比,旋轉(zhuǎn)方向則由三相定子繞組通電循環(huán)順序所決定。步進(jìn)電機(jī)有三種工作方式,分別為單三拍、雙三拍和六拍。

    為保證步進(jìn)電機(jī)低速運(yùn)行的穩(wěn)定性,通常采用六拍的工作方式,這時(shí)每圈的步進(jìn)數(shù)為3600/0.750=480。當(dāng)勵(lì)磁繞組通過開關(guān)控制,按A→AB→B→BC→C→CA的相序通電時(shí),電機(jī)正轉(zhuǎn);反之,當(dāng)勵(lì)磁繞組按A→AC→C→CB→B→BA的相序通電時(shí),電機(jī)反轉(zhuǎn)。六拍工作方式的勵(lì)磁繞組脈沖信號波形如圖2 所示。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖2 六拍工作方式的勵(lì)磁繞組脈沖信號波形圖

    2 硬件設(shè)計(jì)

    按改進(jìn)設(shè)計(jì)的思路控制芯片采用單片機(jī),結(jié)合其它改造的要求,步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)硬件[2]主要由單片機(jī)、鍵盤、顯示屏、控制按鈕、開關(guān)電源、步進(jìn)電機(jī)及其它一些外圍電路組成。硬件框圖如圖3所示,單片機(jī)是硬件控制系統(tǒng)的核心,根據(jù)設(shè)置的參數(shù),單片機(jī)將從I/O口輸出脈沖信號經(jīng)過光電隔離和驅(qū)動放大后控制步進(jìn)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向和速度。

    鍵盤輸入的控制參數(shù),通過顯示驅(qū)動芯片傳送到單片機(jī),輸入、輸出單片機(jī)的數(shù)據(jù)都可在顯示屏上實(shí)時(shí)顯示。硬件設(shè)計(jì)中的單片機(jī)選用AT89C51,顯示驅(qū)動芯片選用8279,開關(guān)電源采用上海衡孚HF300W-D-A。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖3 步進(jìn)電機(jī)控制硬件控制框圖

    1控制電路設(shè)計(jì)

    改進(jìn)的環(huán)縫自動焊機(jī)是由單片機(jī)輸出信號控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動,從而帶動工件旋轉(zhuǎn),具有手動和自動焊接功能??刂齐娐啡鐖D4所示,單片機(jī)AT89C51的P1.0至P1.4設(shè)置了正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速、停止功能按鈕,完成手動操作功能,并把這些信號通過與門電路接入單片機(jī)的外部中斷,當(dāng)有按鈕按下時(shí),單片機(jī)通過掃描檢測,確定步進(jìn)電機(jī)工作方式。

    當(dāng)工件需要連續(xù)焊接時(shí),選擇自動焊接方式,通過鍵盤設(shè)置參數(shù),人工將工件安裝好,按下啟動鍵,系統(tǒng)自動完成焊接。步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動信號是由單片機(jī)的P1口中的P1.5-P1.7輸出,經(jīng)過74LS14反相后控制TLP621光電耦合器進(jìn)行信號的光電隔離,低頻高反壓功率管BU406將脈沖信號進(jìn)行功率放大,驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)各個(gè)相,使電機(jī)按不同的脈沖信號分別作正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、加速、減速和停止等動作。

    與勵(lì)磁繞組串聯(lián)的5.5Ω電阻起限流保護(hù)和改善回路時(shí)間常數(shù)的作用;電路中二極管起續(xù)流作用,續(xù)流電路中100Ω電阻可減小回路的放電時(shí)間常數(shù),讓電機(jī)繞組產(chǎn)生的反電動勢通過續(xù)流二極管而衰減掉, 從而保護(hù)放大電路的正常工作。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖4 三相步進(jìn)電機(jī)控制脈沖輸出硬件原理圖

    2 鍵盤與顯示電路

    單片機(jī)與鍵盤、顯示接口電路如圖5所示,它主要由鍵盤、LED數(shù)碼管和驅(qū)動芯片8279[4]等組成, 能完成步進(jìn)電機(jī)控制參數(shù)的輸入和顯示功能。每按下一個(gè)鍵,8279芯片能自動識別鍵號,產(chǎn)生相應(yīng)的鍵編碼送到先進(jìn)先出寄存器FIFO中,同時(shí)發(fā)送中斷請求信號IRQ到單片機(jī)。當(dāng)單片機(jī)響應(yīng)中斷信號,執(zhí)行中斷服務(wù)程序,并從FIFO中讀取編碼數(shù)據(jù)之后, IRQ信號自動撤消。

    步進(jìn)電機(jī)參數(shù)的輸入與顯示通過8279芯片與單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,鍵盤輸入和單片機(jī)輸出需要顯示的數(shù)據(jù)經(jīng)同相高壓驅(qū)動器7407驅(qū)動完成數(shù)碼管段的選擇,同時(shí)譯碼器74LS138掃描SL0-SL2輸出信號后經(jīng)74LS244驅(qū)動完成對數(shù)碼管位的選擇, 并且自動刷新顯示數(shù)據(jù)。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖5 鍵盤與顯示電路

    軟件設(shè)計(jì)

    在環(huán)縫自動焊機(jī)的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)主要完成步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向控制、調(diào)速和鍵盤處理等任務(wù),程序設(shè)計(jì)流程如圖6所示。系統(tǒng)啟動后,先進(jìn)行控制方式的選擇,如果選擇自動控制方式,則在鍵盤設(shè)置參數(shù),通過中斷方式傳送到單片機(jī)進(jìn)行處理,同時(shí)調(diào)用顯示子程序?qū)?shù)據(jù)顯示出來。

    如果選擇手動控制方式,先對按鈕進(jìn)行掃描,判斷是否有按鈕按下,轉(zhuǎn)向是正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn),分別調(diào)用不同轉(zhuǎn)向的子程序。由于信號脈沖頻率與轉(zhuǎn)速成正比,因此調(diào)速采用定時(shí)器中斷方法,在中斷服務(wù)子程序中不斷改變定時(shí)器的初值,調(diào)整信號脈沖輸出頻率,從而實(shí)現(xiàn)速度控制。鍵盤處理流程如圖7所示,當(dāng)有鍵按下時(shí),確定按鍵值, 根據(jù)所得鍵值進(jìn)行中斷處理并顯示。

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖6 程序設(shè)計(jì)流程圖

    環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

    圖7 鍵盤處理流程圖

    控制效果

    通過采用單片機(jī)對環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行的改進(jìn)設(shè)計(jì),用戶可以方便地從鍵盤輸入控制步進(jìn)電機(jī)的參數(shù),在顯示屏上實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù),同時(shí)可以根據(jù)焊接加工需要選擇手動和自動焊接模式,電路中還整合正反轉(zhuǎn)切換功能,因此設(shè)備的功能得到增強(qiáng),操作非常方便;由單片機(jī)為主的硬件設(shè)施升級結(jié)合軟件程序的合理編程,提高了環(huán)縫自動焊機(jī)的控制精度、焊接質(zhì)量和工作穩(wěn)定性。

    結(jié)語

    通過一段時(shí)間的實(shí)際使用,改進(jìn)后環(huán)縫自動焊機(jī)步進(jìn)電機(jī)的控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),有類似機(jī)型的用戶可參考借鑒。

    (編自《電氣技術(shù)》,作者為戴壽超。)