目前我國東部油田開發(fā)進(jìn)入中后期,開采難度越來越大,油井光桿抖動現(xiàn)象日益嚴(yán)重。光桿抖動造成井口漏油,井內(nèi)油管磨損、斷裂,增加維護(hù)工作量,增加了作業(yè)難度,成本大大增加。抽油機(jī)井口盤根是井口的密封裝置,光桿抖動加劇盤根盒內(nèi)密封橡膠的磨損。因此光桿抖動已經(jīng)成為影響油田正常生產(chǎn)的主要因素之一。
光桿抖動的檢測是目前急需解決的一個問題。加速度傳感器一直是振動檢測中的重要元件。本文利用三維加速度傳感器(MMA7260QT)設(shè)計(jì)了一個光桿抖動檢測裝置,并在抽油井上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),測試了光桿振動的加速度和速度,為光桿抖動分析提供了有力的分析依據(jù)。
在傳統(tǒng)的振動檢測系統(tǒng)中,加速度傳感器功能單一,輸出信號需要進(jìn)行調(diào)理(隔離放大,濾波等等),因此對模擬電路設(shè)計(jì)有極高的要求。隨著近年來大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,加速度傳感器也逐漸向集成化,低功耗的方向發(fā)展。
集成了信號調(diào)理電路的加速度傳感器能大大簡化電路設(shè)計(jì),降低系統(tǒng)功耗,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,同時減少了系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本,縮短開發(fā)周期,更利于產(chǎn)品快速推向市場。Motoro1a公司最新推出的MMA7260QT就是這樣一款三軸向集成的加速度傳感芯片。
MMA7260QT傳感器由重力g 感測單元,震蕩器,時鐘信號發(fā)生器, C to V 轉(zhuǎn)換器,積分放大濾波器,微調(diào)電路和溫度補(bǔ)償電路組成。引腳較少,五輸入三輸出,且每根管腳的功能和作用容易理解,因此使用起來比較簡單。輸出的信號為模擬電壓信號,因此可以直接與帶有A/D 轉(zhuǎn)換模塊的MCU/ 單片機(jī)相連接。
MMA7260QT內(nèi)建g-select 電路, 其量程可在1.5g,2g,4g,6g 加速度中選擇,可以通過兩個g-select 引腳的邏輯輸入來選擇g值。
其功能結(jié)構(gòu)如下圖示:
圖1 MMA7260QT結(jié)構(gòu)圖
考慮到MMA7260QT的輸出是模擬輸出信號,因此選用了一款片內(nèi)自帶A/D轉(zhuǎn)換模塊的DSP,即Motorola公司的56F803。選擇56F803的原因,不僅考慮到它的低功耗特性,而且它自帶12位ADC,轉(zhuǎn)換精度較高且供電電壓為3.3V。56F803集中處理來自加速度傳感器的信號。
圖2 系統(tǒng)組成框圖
在這里要注意的是MMA7260QT與DSP的連接, 在電源部分接入一個0.1μF 的電容, 在X, Y, Z 三個軸向上的輸出各接一個1KΩ 的電阻和一個0.1uF 的電容, 目的是將開關(guān)電容濾波電路的時鐘噪聲降至最低, 如下圖所示, 其中R 代表1kΩ的電阻, C 代表0.1μF 的電容。其中兩個g-select 引腳分別與微控制器的兩個I/O 引腳相連, 我們通過微控制器的設(shè)置來選擇g值。
系統(tǒng)啟動后, 首先將各個模塊初始化, 初始化完畢DSP 開始實(shí)時監(jiān)聽定時器中斷信號。加速度傳感器在運(yùn)行過程中不斷測量其瞬時加速度值, 由于是模擬電壓信號, 因此這三個引腳需接于DSP的A/D引腳。
當(dāng)定時器定時時間到, 就會引起相應(yīng)的定時中斷,DSP 檢測到中斷信號時, 由中斷控制器判斷找到相應(yīng)的中斷服務(wù)程序的入口地址, 調(diào)用串口程序進(jìn)行處理,由56F803的ADC采集進(jìn)來的電壓通過SCI,經(jīng)RS232后由串行口與PC機(jī)進(jìn)行通訊。程序流程圖所下所示:
圖3 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)程序流程圖
對加速度信號進(jìn)行積分變換求速度時,在測試信號中往往因測試儀器溫度變化造成的零點(diǎn)漂移含有長周期趨勢項(xiàng),在對數(shù)據(jù)進(jìn)行積分變換時,趨勢相對變換結(jié)果的影響比較突出,因此消除長周期趨勢項(xiàng)是信號預(yù)處理的一個重要的內(nèi)容。
本文設(shè)計(jì)了一個光桿抖動信號采集系統(tǒng)。將系統(tǒng)板安裝在一塊平板上,平板后有兩塊小鐵板做成的卡子,卡子中間放上磁鐵,構(gòu)成一個磁性裝置?,F(xiàn)場實(shí)驗(yàn)時,將該裝置放在光桿上,系統(tǒng)板與光桿平行且不易脫落,裝置隨光桿上下運(yùn)動,測取三個方向的加速度,其中Z方向?yàn)楣鈼U運(yùn)動方向。在勝利油田做了現(xiàn)場試驗(yàn),下圖給出某油井的X、Y軸抖動加速度(2沖次)。采樣周期為4ms。
圖4 X,Y軸加速度圖
圖5 同一時刻X,Y軸加速度圖
圖6 坐標(biāo)變換后的X,Y軸加速度圖
圖7 同一時刻X,Y軸速度圖
由圖4可以得知,光桿運(yùn)動時加速度信號是很復(fù)雜的,本文所測取的是懸繩器下方的傳感器安裝位置的抖動情況。圖4的橫坐標(biāo)是點(diǎn)數(shù),也等價于具體的位移,即圖4反應(yīng)的是傳感器安裝位置在到達(dá)某一具體位移時的抖動情況。
從測得的兩個周期的信號來看,加速度信號發(fā)生大變化的時候,是在從下死點(diǎn)到上死點(diǎn)過程中的中后段和上死點(diǎn)到下死點(diǎn)過程中的前段。以圖4中的X軸的加速度值為橫坐標(biāo),Y軸的值為縱坐標(biāo),可以合成圖5所示的加速度分布圖。
由圖5可知,X,Y方向加速度的振動多集中在±0.05g(±0.5m/s2)之間并以原點(diǎn)為中心對稱,為分析光桿的抖動提供了依據(jù)。同一時刻X,Y軸的速度分別在±0.1m/s之間,且基本呈現(xiàn)有規(guī)律的振動。因?yàn)橄到y(tǒng)安放位置的不同,所測得的X,Y軸加速度方向也不同,為了方便分析和觀察,將圖5順時針旋轉(zhuǎn)43o,可以得到圖6。
從圖6上可以看出在新的坐標(biāo)X,Y上光桿的抖動加速度基本集中于關(guān)于X,Y軸對稱和原點(diǎn)中心對稱的橢圓。經(jīng)計(jì)算可知,X方向,Y方向在一個周期內(nèi)的加速度代數(shù)和分別為0,說明X方向,Y方向的振動加速度在一個周期內(nèi)均可以抵消。對其余井的分析,也有基本相同的情況。同時,計(jì)算了同一時刻X,Y軸方向的速度,如圖7所示,X,Y軸上速度有著明顯的周期性。
抽油桿偏磨使油管過早的報(bào)廢,給生產(chǎn)帶來很大的影響,使成本大大地增加。本文利用三軸加速度傳感器,設(shè)計(jì)了抽油桿橫向加速度采集系統(tǒng),對抽油桿的抖動進(jìn)行檢測和分析。橫向合成加速度幅值越大,抽油桿偏磨的情況越嚴(yán)重。
抽油桿偏磨的問題一直是困擾油田生產(chǎn)的大問題,偏磨的原因非常復(fù)雜。抽油桿在井內(nèi)發(fā)生偏磨,在地面觀察難度很大。有井口盤根的作用,使得光桿橫向抖動信號變得非常復(fù)雜。如何根據(jù)光桿橫向抖動信號分析判斷抽油桿的偏磨,還需進(jìn)一步研究,以及實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證。本在測試方法上做一個前期的探索。這個探索對研究抽油桿偏磨提供了地面分析依據(jù)。
(編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“光桿抖動檢測方法研究”,作者為喬婷、白連平。)