沖擊電壓分壓器作為測量沖擊電壓的重要設(shè)備,它的功能正常與否直接關(guān)系到所測量沖擊電壓的準(zhǔn)確度和波形的質(zhì)量,目前用得最多的是低阻尼電容分壓器。在現(xiàn)場測量過程中,發(fā)現(xiàn)分壓器測得的沖擊電壓波形異常,并且隨著時間的推移,波形越來越差。作者對此進行了分析,確認(rèn)是由于分壓器中阻尼電阻設(shè)計缺陷所引起,并對設(shè)計缺陷進行了處理,總結(jié)了改進措施。
在使用沖擊電壓發(fā)生器進行空氣間隙雷電波放電特性的試驗過程中,發(fā)現(xiàn)測量的電壓波形出現(xiàn)了明顯的振蕩。把波形改為操作波后,波形振蕩更加嚴(yán)重,但輸出電壓的幅值還是基本正確的,如圖1所示。一開始以為是由于試驗回路較大,試驗回路中電感引起回路震蕩所造成的。
為了找出故障原因,首先從以下幾個方面進行了初步檢查:
(1)把連接到試品上的高壓引線解掉,只連接沖擊分壓器,此時的波形沒有明顯的改善;
(2)用示波器本身自帶的方波信號對數(shù)字示波器和計算機部分進行了檢測,沒有發(fā)現(xiàn)接觸不良和短接的情況;
(a)雷電沖擊電壓波形
(b)操作沖擊電壓波形
圖1 沖擊電壓分壓器故障后沖擊電壓波形
(3)用搖表和萬用表對測量電纜進行了檢測,證明測量電纜的絕緣良好,沒有出現(xiàn)接觸不良和內(nèi)部短接的情況;
(4)把沖擊分壓器的低壓臂拆卸下來,對每個電容進行檢測,用萬用表進行測量,沒有發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象
經(jīng)過以上分析和檢查后,排除了低壓臂、測量電纜、示波器和計算機出現(xiàn)故障的可能性。
圖2 低阻尼電容的結(jié)構(gòu)
沖擊分壓器的高壓臂是由9節(jié)帶低阻尼電阻的電容器串聯(lián)而成的,其中每節(jié)電容器由5個電阻和5個電容串聯(lián)而成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。其中電容器為油紙電容器,電阻由電阻絲按照無感繞法繞在環(huán)氧樹脂筒上。作者最初按照以下步驟對高壓臂進行了檢測:
(1)只保留沖擊電壓發(fā)生器本體的下面4級工作,把上面的其余級短接掉,這樣就能夠保證沖擊電壓發(fā)生器在較大的同步范圍內(nèi)輸出一個較低的電壓值;
(2)將沖擊分壓器的最上面3節(jié)電容器用導(dǎo)線短接,保留下面6節(jié)電容器作為高壓臂,然后用沖擊電壓發(fā)生器輸出一個幅值較低的操作沖擊電壓,看此時輸出波形的好壞;
(3)用導(dǎo)線短接高壓臂中間的3節(jié)電容器,保留上面3節(jié)和下面3節(jié)電容器作為高壓臂,然后用沖擊電壓發(fā)生器輸出一個低幅值的操作沖擊電壓,看此時輸出波形的好壞;
(4)用導(dǎo)線短接最下面三節(jié)電容器,保留上面的6節(jié)電容器作為高壓臂,由沖擊電壓發(fā)生器輸出一個低幅值操作沖擊電壓,看此時波形的好壞。
通過以上步驟的檢查,發(fā)現(xiàn)在上述各種情況下,產(chǎn)生的操作沖擊電壓波形都存在嚴(yán)重的振蕩。由此可以斷定至少存在2節(jié)以上的電容器發(fā)生了故障,但用以上方法不能有效的確定是哪幾節(jié)電容發(fā)生了故障。為此,改用以下步驟對高壓臂重新進行檢測。
(1)用導(dǎo)線短掉上面的8節(jié)高壓臂電容器,只保留最下面一節(jié)電容器工作。用沖擊電壓發(fā)生器產(chǎn)生一個低幅值的操作沖擊電壓,檢測所得到波形的好壞。通過檢測發(fā)現(xiàn),當(dāng)高壓臂只有最下面一節(jié)電容器時,所得到的波形正常,從而確定最下面一節(jié)電容器是正常的。
(2)用導(dǎo)線短掉上面的7節(jié)高壓臂電容器,保留下面兩節(jié)電容器工作,重復(fù)上面的步驟,發(fā)現(xiàn)第二節(jié)電容器不正常,其中肯定有故障存在。
(3)用導(dǎo)線短掉上面6節(jié)電容器和第2節(jié)電容器,保留第一節(jié)和第3節(jié)電容器在高壓臂中,通過檢測,發(fā)現(xiàn)第三節(jié)電容器也不正常。
(4)按照上面的方法對其余的6節(jié)電容器進行檢測,發(fā)現(xiàn)只有第1節(jié)和第5節(jié)電容器是正常的,其余7節(jié)均有故障存在。
對沖擊分壓器進行解體拆卸,并對高壓臂電容器進行解剖檢查。通過檢查發(fā)現(xiàn),在出現(xiàn)故障的7節(jié)高壓臂電容器中,每一節(jié)中的阻尼電阻均發(fā)生了電阻絲的繃斷和嚴(yán)重的燒傷痕跡,如圖3-圖5所示。
圖3 電容器損壞圖片
圖3中的情況是由于電阻絲繃斷以后,搭接到電容元件,在以后的使用中,產(chǎn)生火花放電,從而把電容元件燒壞。圖4中的情況是由于電阻絲繃斷以后,產(chǎn)生火花放電,造成環(huán)氧樹脂筒燒壞。圖5為燒傷不太嚴(yán)重的電阻。通過對現(xiàn)象分析,認(rèn)為發(fā)生故障的主要原因有以下幾點:
(1)在最初制造的時候,阻尼電阻的容量裕度設(shè)計不夠。選用的 直徑0.4mm的電阻絲線徑太細(xì),在進行電壓較高陡度較大的雷電沖擊電壓試驗時,電阻絲被燒斷。
(2)所制造的電阻如圖中所示,電阻絲直接纏繞在環(huán)氧樹脂筒的卡槽里面,外面沒有任何固定措施,致使電阻絲在燒斷以后,彈出卡槽,有的搭接到電容元件上,如果繼續(xù)進行試驗,就極容易燒壞電容元件。
圖4 電阻嚴(yán)重?zé)龎膱D片
圖5 電阻輕微損壞圖片
通過以上分析,首先更換了阻尼電阻,由以前線徑為0.4mm的電阻絲更換為線徑為0.68mm的電阻絲。
為了防止電阻絲在熔斷后彈出卡槽,在電阻繞制好后,用環(huán)氧樹脂進一部密封和加固,保證了以后如果再發(fā)生電阻絲熔斷也不會彈出卡槽,從而防止進一步損壞電容元件。
在更換了所有的電阻后,對電容元件和電阻以及裝電容元件用的環(huán)氧筒用潔凈的變壓器油進行了清洗,整體組裝后又灌裝了新的變壓器油。保證了不會因為此次故障而為以后的使用留下隱患。
經(jīng)過以上處理,并把分壓器重新組裝起來,振蕩現(xiàn)象消失,波形回復(fù)正常。新的波形如圖6所示。
圖6 沖擊分壓器修復(fù)后的電壓波形
沖擊分壓器作為測量沖擊電壓的關(guān)鍵部件,一定要保證其完好無損,才能保證測量正確。針對此次故障,提出以下建議:
(1)制造沖擊分壓器時,應(yīng)對阻尼電阻的通流能力進行認(rèn)真的核算,并留有充分的裕度,以保證能夠長期連續(xù)工作。
(2)在制造阻尼電阻時,要把電阻絲用環(huán)氧樹脂密封固定在環(huán)氧筒的卡槽里,以防止由于電阻絲熔斷,引起電容元件燒毀或者故障的進一步惡化。
(摘編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“一起沖擊電壓分壓器故障缺陷的分析和處理”,作者為張瑜、巫水萍等。)