某公司煉鋼廠3#、4#轉(zhuǎn)爐配有除塵風(fēng)機(jī)(1250kW/10kV)三臺,運(yùn)行方式為兩用一備,在改造前拖動電機(jī)與除塵風(fēng)機(jī)采用的是液力耦合器的調(diào)速方式,電機(jī)起動采用水電阻軟起動。
由于采用液力耦合器的調(diào)速運(yùn)行方式,系統(tǒng)使用和維護(hù)成本高,當(dāng)液力耦合器發(fā)生故障時,風(fēng)機(jī)將無法運(yùn)轉(zhuǎn),只能停機(jī)維修,增加了設(shè)備的故障點(diǎn)。而且液力耦合器在調(diào)速過程中也會有一定的能量損耗。
液力耦合器具有調(diào)節(jié)范圍窄,回差大,遲滯性強(qiáng),控制精度低,系統(tǒng)效率差,維修、維護(hù)工作量大等缺點(diǎn),將液力耦合器的調(diào)速方式改為高壓變頻器的調(diào)速方式后,要把液力耦合器去掉,改用傳動軸將風(fēng)機(jī)軸與電機(jī)軸直聯(lián),不僅可以更大程度的節(jié)約電能,而且可以減輕設(shè)備的維護(hù)工作量。
煉鋼除塵風(fēng)機(jī)高壓一次系統(tǒng)圖
一次系統(tǒng)方案采用了二拖三手動旁路方案,即配備兩臺變頻器,通過刀閘切換達(dá)動用兩臺變頻設(shè)備可以同時傳動現(xiàn)場任何兩臺電機(jī)的目的。采用這種方案可以實(shí)現(xiàn)“一變一工一備”、“兩變一備”、“一工一變一備”、“兩工一備”四種運(yùn)行模式。
三臺風(fēng)機(jī)均可以處于變頻/工頻運(yùn)行狀態(tài),每臺高壓電機(jī)在任一運(yùn)行模式下,系統(tǒng)具備完全的電氣、邏輯閉鎖和聯(lián)鎖雙重關(guān)系。此方案共有三臺單刀單擲刀閘(QS1~QS3)及三臺雙刀雙擲刀閘(QS4~QS9)組成,其中雙刀雙擲刀閘自帶機(jī)械互鎖,保證工頻電源不會直接接到變頻器輸出,保證變頻器的安全可靠。
QS7與QS9同理。QS5與QS6自帶機(jī)械互鎖,保證兩臺變頻器的輸出不會直接短路,造成嚴(yán)重事故。同時QS4與QS5,QS6與QS7,QS5與QS2,QS6與QS2之間都為電氣互鎖,保證設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。為了保證安全運(yùn)行,將所有隔離開關(guān)的狀態(tài)點(diǎn)都分別送入變頻器,在隔離開關(guān)位置正確時才能啟動高壓變頻器。
這套方案在滿足三臺電機(jī)都能在變頻運(yùn)行的使用要求,而且節(jié)省了一臺變頻器的初期投資,具有一定的經(jīng)濟(jì)性。該方案的缺點(diǎn)是當(dāng)一臺變頻器出現(xiàn)故障時,需要停車,切換刀閘位置后再重新啟動電機(jī),而不能將備用風(fēng)機(jī)先開起來。該方案雖然有這一點(diǎn)不足,但根據(jù)煉鋼的生產(chǎn)工藝要求,這種操作方式還是可以的。
該方案保留了原來工頻系統(tǒng)的水電阻起動回路,當(dāng)有一臺變頻器故障時,可以采用水電阻起動設(shè)備,以工頻運(yùn)行。本方案把原有的三套水電阻全部保留,這樣就可以保證QS4和QS5、QS6和QS7的互鎖要求,如果三臺風(fēng)同共用一套水電阻,則在用備用電機(jī)的水電阻帶1#除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)時,需要將QS2、QS5、QS6刀閘同時合上。
由于變頻器的輸出電壓與頻率成正比關(guān)系,一旦QF3誤合,由于變頻器的輸出電壓與工頻電壓存在著電壓差,很容易發(fā)生事故,所以不推薦工頻回路采用一套水電阻通過刀閘切換來完成三臺電機(jī)的工頻起動。
本方案中水電阻電主回路直接接在QF1或QF3電源出線柜的下口,使水電阻在電機(jī)運(yùn)行時長期帶電,這樣可以避免水電阻在冬天時凍冰。
2. 1控制電源
高壓變頻器采用的是交流220V控制電源,當(dāng)為變頻器提供的控制電源掉電時,變頻器可以通過內(nèi)部配置的UPS供電,UPS內(nèi)部貯存的電能可能使控制系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行約30分鐘的時間,同時變頻器會發(fā)出輕故障告警信號,提醒值班電工采取措施。
我們的方案為高壓變頻器提供了兩路交流電源,當(dāng)一路電源出現(xiàn)故障時,通過刀閘切換可以在很短的時間內(nèi)消除故障。因?yàn)楦邏号潆娛沂菬o人值守,所以為了當(dāng)變頻器故障時,能使值班電工盡快得到信息,我們把變頻器的故障報警信號節(jié)點(diǎn)接到高壓柜的綜保裝置上,通過變電站與子站的通訊網(wǎng)絡(luò)傳到變電站,通過后臺監(jiān)視報警畫面報警。
2. 2控制方式
高壓變頻器的控制方案采用PLC自動和手動兩種方式。正常運(yùn)行時,采用PLC自動運(yùn)行方式,當(dāng)PLC自動信號出現(xiàn)故障時,也可以采用手動的方式。煉鋼的除塵風(fēng)機(jī)根據(jù)煉鋼吹煉操作過程分別在高速和低速運(yùn)行。
煉鋼的周期約為30分鐘,在整個吹煉過程中,只有在吹氧的過程中,風(fēng)機(jī)需要高速運(yùn)轉(zhuǎn),高速運(yùn)轉(zhuǎn)的時間約占總時間的一半,其余的時間風(fēng)機(jī)可以在低速運(yùn)行。針對這一工藝特點(diǎn),變頻器的頻率控制只需要開關(guān)量節(jié)點(diǎn)來控制高、低速即可,PLC高、低速取的是下氧槍時高速,打到爐后低速。因?yàn)樵诖禑掃^程中,有時會有補(bǔ)吹,如果取下氧槍時高速,提氧槍低速,會在補(bǔ)吹或試槍時使變頻器頻繁加、減速,縮短變頻器及風(fēng)機(jī)和電機(jī)的使用壽命。
2.3與工頻系統(tǒng)互鎖
從本方案的系統(tǒng)圖中可以看出,QF1(QF3)在變頻回路相當(dāng)一個電源開關(guān),而在工頻回路中它起著起動設(shè)備的作用。當(dāng)工頻起動時,QF1(QF3)開關(guān)閉合,接通電機(jī)主回路,同時它的輔助常開觸點(diǎn)閉合,給水電阻起動信號,水電阻動極板開始下降,電機(jī)起動,當(dāng)水電阻極板下降到位后,水電阻開關(guān)閉合,起動完成。
為了避免電機(jī)在變頻起動時,QF1(QF3)閉合后,水電阻隨動,必須把QF1(QF3)給水電阻的輔助接點(diǎn)的控制回路斷開??梢圆捎棉D(zhuǎn)換開關(guān)的方法,即當(dāng)工頻起動時把轉(zhuǎn)換開關(guān)打到工頻位置,轉(zhuǎn)換開關(guān)輔助點(diǎn)閉合,當(dāng)采用變頻起動方式時,把轉(zhuǎn)換開關(guān)打到變頻位置。
這種方法的優(yōu)點(diǎn)是比較直觀,但也存在著缺點(diǎn):如果操作的工人由于疏忽,工頻起動時忘記把開關(guān)打到工頻位置,電機(jī)起動后,由于QF1(QF3)給水電阻提供節(jié)點(diǎn)的控制回路是斷開的,所以水電阻極板不會動作,從而水電阻的阻值在電機(jī)起動中一直處于最大狀態(tài),而電機(jī)由于水電阻的分壓也一直保持在低轉(zhuǎn)速大電流的狀態(tài),如果不能及時發(fā)現(xiàn),很容易使水電阻內(nèi)的電解液沸騰,水位下降,燒毀水電阻,嚴(yán)重時甚至造成短路事故。
所以在制定方案時為了避免這種情況,沒有采用轉(zhuǎn)換開關(guān),而是采用了QS1(QS3)刀閘的常閉輔助點(diǎn),當(dāng)采用風(fēng)機(jī)電機(jī)采用變頻供電時,QS1(QS3)刀閘閉合,其輔助觸點(diǎn)斷開,切斷了QF1(QF3)開關(guān)控制水電阻起動柜的控制回路,當(dāng)風(fēng)機(jī)電機(jī)采用工頻回路供電時,QS1(QS3)回路常閉輔助節(jié)點(diǎn)閉合,接通水電阻控制回路,保證工頻起動時水電阻柜正常運(yùn)作。
通過高壓變頻器兩個月以來的運(yùn)行,證明了該方案是可行的,完全能滿足煉鋼生產(chǎn)的工藝需求和電氣倒閘操作的安全要求。煉鋼除塵風(fēng)機(jī)的變頻改造總體來說有以下優(yōu)點(diǎn):
(摘編自《電氣技術(shù)》,原文標(biāo)題為“煉鋼除塵風(fēng)機(jī)高壓變頻改造方案分析”,作者為李彥超。)