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  • 頭條現(xiàn)場案例:利用帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷
    2019-06-19 作者:黃靈資、劉昊  |  來源:  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語國網(wǎng)湖南省電力有限公司湘潭分公司的研究人員黃靈資、劉昊,在《電氣技術(shù)》2019年第1期上撰文,介紹了一起利用紅外測溫、阻性電流測試等帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷的案例。通過停電試驗和解體檢查驗證了帶電檢測測試結(jié)果,缺陷是避雷器中下部閥片受潮以及底座絕緣木塊制作時干燥不徹底導(dǎo)致底座銹蝕,使避雷器絕緣遭受破壞。阻性電流測試結(jié)合紅外測溫能有效發(fā)現(xiàn)避雷器內(nèi)部缺陷。本文最后對制造、驗收、帶電檢測提出了建議。

    目前金屬氧化鋅避雷器(MOA)廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng),其運(yùn)行的可靠性將直接影響到電力系統(tǒng)的安全。當(dāng)避雷器內(nèi)部受潮到一定程度時,在正常工作電壓下運(yùn)行時將會發(fā)生內(nèi)部擊穿接地,受潮嚴(yán)重時還會發(fā)生突然爆炸。本文利用紅外測溫、阻性電流測試等帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器家族性缺陷,介紹其紅外測溫、停電試驗及解體過程情況,分析其原因,提出建議。

    1 缺陷發(fā)現(xiàn)過程

    2017年12月01日電氣試驗班對某變電站全站一次設(shè)備進(jìn)行紅外測溫時,發(fā)現(xiàn)某110kV變電站404 C相避雷器溫度異常,最高溫度為18.4℃,表現(xiàn)為整體發(fā)熱,而正常相B相最高溫度為16.6℃,B相和C相溫差為1.8K。根據(jù)DL/T 664—2016《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》判斷缺陷類型為危急缺陷。

    經(jīng)查該避雷器型號為YH5WZ-51/134,于2011年4月生產(chǎn),2011年5月投運(yùn);在2016—2017年帶電檢測工作中共發(fā)現(xiàn)三起某避雷器制造廠生產(chǎn)的同類型避雷器阻性電流異?;蚣t外精確測溫異常情況,通過解體和試驗發(fā)現(xiàn)均為避雷器內(nèi)部受潮導(dǎo)致絕緣劣化,因此初步認(rèn)定該避雷器存在內(nèi)部容易受潮的家族性缺陷。

    在測溫發(fā)現(xiàn)異常后,為了進(jìn)一步確認(rèn)該缺陷,試驗人員對404避雷器開展了帶電阻性電流和全電流的測量,測量結(jié)果見表1。為了便于分析,選擇前次的避雷器帶電測試試驗數(shù)據(jù)與之對比。表2為2017年04月10日測量得到的某變電站404避雷器阻性電流和全電流試驗數(shù)據(jù)。

    現(xiàn)場案例:利用帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷

    圖1 404避雷器紅外熱像圖

    現(xiàn)場案例:利用帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷

    表1 某變404避雷器阻性電流試驗數(shù)據(jù)

    現(xiàn)場案例:利用帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷

    表2 某變404避雷器阻性電流歷史數(shù)據(jù)

    對比表1和表2的測量環(huán)境可以發(fā)現(xiàn),2017年04月10日和2017年12月01日氣候情況比較相似。

    從表1可以看出,C相的全電流值、阻性電流值均明顯大于A、B相,其中C相的全電流值分別是A相和B相的2.41倍和2.25倍;C相阻性電流值分別是A相和B相的11.37倍和9.39倍。根據(jù)Q/GDW 11369—2014《避雷器泄漏電流帶電檢測技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用導(dǎo)則》,在進(jìn)行橫向比較時,同一廠家、同一批次、同相位的產(chǎn)品,如果全電流或阻性電流差別超過70%,那么即使參數(shù)不超標(biāo),避雷器也有可能異常。另外,從表1可以知道,C相避雷器的功耗相較A、B相高出了一個數(shù)量級,這與紅外測溫的結(jié)果相吻合。

    對比表1和表2可以發(fā)現(xiàn),12月01日測量的阻性電流值相較04月10日,增加了12.7倍,根據(jù)Q/GDW 11369—2014《避雷器泄漏電流帶電檢測技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用導(dǎo)則》規(guī)定,在進(jìn)行縱向比較,阻性電流增加1倍時應(yīng)停電檢查。

    2 停電試驗及解體

    2.1 停電試驗

    1)絕緣電阻及泄漏試驗。測量數(shù)據(jù)見表3,將C相的數(shù)據(jù)與A、B相對比,發(fā)現(xiàn)避雷器的主絕緣均符合要求,但是直流泄漏試驗,C相電壓無法加到測試的規(guī)定值,泄漏電流也大大地超過Q/GDW 1168—2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定的50◆A。試驗表明C相避雷器內(nèi)部存在絕緣不良的現(xiàn)象,但絕緣未達(dá)到貫穿性缺陷或整體受潮的嚴(yán)重程度。

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    表3 絕緣電阻及泄漏電流測試數(shù)據(jù)

    2)伏安特性試驗。對404避雷器進(jìn)行伏安特性試驗,測試數(shù)據(jù)如圖2所示。

    從伏安特性試驗結(jié)果可知,404C相避雷器在電壓過了20kV后,電流顯著增加,從圖2可以看到,C相避雷器伏安特性呈現(xiàn)出線性的特點(diǎn);而正常的A相避雷器具有非常優(yōu)異的非線性伏安特性,直到70kV左右才出現(xiàn)拐點(diǎn)。伏安特性試驗表明,404C相避雷器在過電壓的沖擊下,可能導(dǎo)致該避雷器擊穿而發(fā)生接地故障,因此需要及時對該避雷器進(jìn)行處理。加直流70kV電壓3min后,重新對其進(jìn)行了紅外測溫。

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    圖2 404A、C相避雷器伏安特性曲線

    從圖3可以看到,避雷器本體存在明顯的溫度分布異常,中下部的溫度較上部溫度高,因此該避雷器缺陷可能就是中下部位的氧化鋅閥片受潮或老化所致。

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    圖3 避雷器剝離硅橡膠外套后的熱像圖譜

    2.2 解體檢查

    對避雷器進(jìn)行解體,并將避雷器閥片從上至下依次編號,發(fā)現(xiàn)避雷器底座和部分閥片存在缺陷,如圖4所示。

    從圖4(a)可以看到,ZnO閥片(第8片和第9片)上附有水珠。圖4(b)中7、8、9號閥片存在明顯的臟污痕跡。圖4(d)為避雷器環(huán)氧樹脂外殼,該部位有稍許的泛黃,也是水汽浸入所致,說明此處受潮最為嚴(yán)重,該處閥片正好位于避雷器的中下部,與紅外測溫檢測結(jié)果一致。圖4(c)是避雷器底座解體的照片,銹跡斑斑的金屬部件和絕緣塊,表明底座受潮并已氧化,絕緣遭受損壞。

    現(xiàn)場案例:利用帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷

    圖4 避雷器解體后各部件的照片(a)閥片近照

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    圖4 避雷器解體后各部件的照片(b)閥片

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    圖4 避雷器解體后各部件的照片(c) 避雷器底座

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    圖4 避雷器解體后各部件的照片(d)避雷器環(huán)氧樹脂外殼

    3 原因分析

    結(jié)合帶電檢測、停電試驗和解體檢查情況,可判斷避雷器缺陷原因如下:①底座密封不嚴(yán),進(jìn)水受潮,水汽往上竄,導(dǎo)致閥片受潮,避雷器損壞;②該底座的絕緣塊為木質(zhì)材料,在制造時,底座絕緣木塊干燥不徹底,隨著運(yùn)行時間的延長,水汽往上滲透,造成閥片受損,在電壓的作用下發(fā)熱,導(dǎo)致?lián)p耗增加。

    結(jié)論

    1)避雷器阻性電流和全電流測試是發(fā)現(xiàn)避雷器內(nèi)部故障的有效檢測手段,開展避雷器阻性電流和全電流試驗時,可以帶上紅外測溫儀,以提高避雷器分析診斷的效率。

    2)避雷器生產(chǎn)廠家應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程和工藝管控,對設(shè)備原材料和部件進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格開展出廠檢驗,防止今后出現(xiàn)相似情況。

    3)對于今后新投運(yùn)避雷器,設(shè)備運(yùn)行管理單位應(yīng)對設(shè)備加強(qiáng)驗收把關(guān),防止家族性缺陷和其他有缺陷的避雷器進(jìn)入電網(wǎng)。